【四局筑壩】大孔徑取芯:水電征程上的品牌傳奇 |
|
|
|
太上老君以三昧真火淬煉定海神針,重器出世丈量四海深淺,鎮住翻涌的怒浪,還人間萬里澄波。如今,水電建設者俯身于百米大壩的混凝土森林間,在層層凝固的“時光琥珀”中鉆取芯樣,每一寸巖芯的剝離,都在解密鋼筋鐵骨里的堅固密碼,鑄造新時代的“定海神針”,為江河安瀾筑起永不傾塌的守護壁壘。 隱形工程里的“透視眼”:解密大壩質量的關鍵 混凝土是構筑大壩、保障水利工程安全穩定運行的關鍵基石。而大孔徑取芯技術,則是大壩建設這項隱形工程里的“透視眼”,是打開混凝土質量真相之門的鑰匙。在百米高壩的混凝土體內,傳統檢測手段難以穿透層層屏障,大孔徑取芯技術卻能以直徑百毫米的鉆頭,深入混凝土內部,鉆取完整長芯,讓大壩“肌體”的真實狀況無所遁形。 通過取出的芯樣,技術人員能直觀、準確地判斷混凝土的密實程度、層面膠結狀況等情況,通過實驗室抗壓、抗滲等精密檢測,為混凝土強度、耐久性等關鍵參數提供精準的數據支撐。從大壩的抗震性能評估到使用壽命預測,大孔徑取芯技術都在其中發揮著無可替代的作用,成為保障水利工程安全穩定的核心技術力量。 鉆機轟鳴中的“突圍戰”:取芯人的攻堅破局之路 三峽首戰,在黑暗中摸索前行。當第一臺鉆機在三峽水電站的壩體上緩緩啟動,低沉的轟鳴聲劃破江面的寧靜,一支年輕的取芯團隊正站在行業的十字路口。彼時的他們,面對的不僅是混凝土構筑的堅硬壁壘,更是經驗與技術的雙重空白。回憶起團隊初涉水電站大孔徑取芯領域時,宋工十分感慨:“那時候哪有現在這個條件呀,普通鉆頭打進混凝土里沒多久就磨損了,誰也沒想到混凝土能硬得過金屬鉆頭?!?/p> 簡陋的設備、匱乏的經驗,讓首次取芯作業如同在黑暗中摸索——普通鉆頭在超出預估強度的混凝土中劇烈震顫,短短數小時便嚴重磨損,取芯工作被迫停滯。這場出師不利的挑戰,卻意外點燃了團隊骨子里的倔強。技術人員將臨時搭建的工棚變成實驗室,在堆積如山的文獻中尋找靈感,虛心請教行業前輩,大膽調整了鉆頭材質和結構。當這枚承載著無數心血的鉆頭再次鉆入壩體,伴隨著穩定的鉆孔聲,10米長的芯樣完整取出。這看似微不足道的10米,卻是取芯團隊邁出的第一步。 小灣攻堅,鉆具創新鑄就“國內第一長芯”。2007年在小灣水電站,團隊面臨著設備性能不穩、基座安裝缺陷、鉆進參數失準等難題,導致芯樣極易斷裂。為攻克這一難關,團隊深入研究鉆具組合,經過反復試驗和調整,最終選定GQ-60工程鉆機作為核心設備,并在鉆位布置、鉆頭參數、鉆進規程等方面建立標準作業程序。在具體操作中,團隊采用分級控制體系:初始階段以每分鐘40轉低速鉆進,每3-5cm提升掃孔校正垂直度;1米孔深后切換每分鐘80轉正常鉆進;6米以上孔深降速至每分鐘40轉。同步優化水壓參數,證實每分鐘60-70升流量既能有效排渣又避免損傷芯樣。通過系統性技術創新與過程控制,團隊最終取出長度為15.6米的完整混凝土芯樣,成為“國內第一長芯”,榮登“中國企業新紀錄”。 向家壩克難,突破深度與技術極限。在積累了三峽、小灣等工程取芯經驗后,2010年團隊迎來向家壩水電站取芯的新挑戰,面對地下高溫高壓環境的嚴苛挑戰,團隊定制了直徑198毫米的金剛石鉆頭,并創新性地采用動態分級控制工藝:初始以每分鐘40轉的速度鉆進,孔深達到1米且鉆機、鉆具無異常后,調整轉速為每分鐘118轉,接近設計深度后將鉆速調整為每分鐘40轉,并將鉆壓從1.5兆帕梯度降至0.2兆帕,配合槽鋼基座錨固技術將鉆機與混凝土連接為一體,鉆進過程中鉆機穩固、不產生位移。同時,團隊構建了“三維實時診斷系統”,通過回水色度穩定性、巖粉顆粒度、鉆具聲頻預判巖芯的完整性,最終成功取出一根17.3米整碾壓混凝土芯樣,經公證成為國內最長三級配碾壓混凝土芯樣,標志著團隊成功攻克高溫高壓環境下芯樣“取不全、易斷裂、難保全”的世界性難題,為后續白鶴灘、三河口等超級工程奠定了技術基石。 白鶴灘取芯,刷新世界第一芯樣紀錄。白鶴灘水電站作為世界第二大水電站,是當今世界在建規模最大、技術難度最高的水電工程,對取芯精度與完整性提出了前所未有的要求。為了真實反映白鶴灘混凝土的質量情況,取芯團隊再次踏上了攻堅克難的道路。傳統取芯技術在超過25米深度時,極易出現芯樣斷裂、設備共振等問題?!翱梢哉f30米以上完整取芯是很難實現的?!泵鎸|疑聲,取芯團隊選擇直面挑戰,他們深知,若無法突破技術瓶頸,白鶴灘大壩的質量評估將始終存在盲區,潛藏的安全隱患也難以徹底消除。 施工現場,高溫與大風的“雙重關卡”橫亙在前。熾熱環境如同蒸籠,汗水浸透衣衫。技術難題更是密布:傳統技術無法滿足超長芯樣要求,需超強穩定性、精準度及創新的鉆頭設計與工藝。技術專家日夜奮戰,深入研究混凝土特性,反復模擬,核心技術骨干帶領團隊,歷經數月,對不同鉆頭材質、結構進行無數次測試對比,最終研發出一套全新的大孔徑取芯技術方案:采用特殊耐高溫合金鉆頭,優化刃口設計,精確控制取芯參數。提取巖芯當天,狂風中的吊車纜機劇烈晃動,稍有不慎就會導致前功盡棄。作業人員憑借精湛技術和專注力,在晃動中精準微調設備參數,確保巖芯平穩勻速提升。 經過數個日夜的拼搏,團隊最終成功取出完整的36.74米低熱混凝土芯樣,這一刻現場沸騰。這根芯樣,是用汗水和智慧鑄就的輝煌,為白鶴灘大壩質量安全檢驗提供了關鍵數據,在行業內樹立起中國大孔徑取芯技術的卓越標桿。 手把手的溫度傳遞:取芯技術的永續傳承 站在水電建設的歷史長河畔回望,市政工程分局取芯團隊的足跡從最初的零星淺探,到36.74米的世界紀錄處鐫刻豐碑,這不僅是技術刻度的攀升,更是一部以匠心為筆、以傳承為墨書寫的奮斗史詩。“人力聚,百業興;匠心傳,萬事成。”分局深知,取芯技術的精進不僅依賴于設備革新與工藝優化,更離不開一支技藝精湛、傳承有序的產業工人隊伍,只有將核心技術牢牢掌握在自己手中,才能保持核心競爭力。 “小張,你看這鉆機垂直度偏了點兒,得重新校正一下?!薄昂玫?,師傅?!痹谑┕がF場,吳鵬輝的聲音穿透嘈雜,手指緊盯著儀器上跳動的數字。這樣的師徒對話,幾乎每天都會在施工現場上演。分局推行的“導師帶徒”機制,讓一對對師徒組合成為技術傳承的橋梁。 作為分局取芯團隊的中流砥柱,吳鵬輝有著十多年的大壩灌漿和取芯經驗,他手掌上厚厚的老繭,是無數次操作鉆機留下的勛章?!澳菐啄暝诎Q灘水電站,宋師傅也是這樣手把手把將這些技能傳授給我們的,這么多年的取芯技術可不能在我們這兒斷了?!睆你@機姿態微調的毫米級精度,到巖芯提取時的毫秒級時機把控,老一輩建設者將畢生絕學化作“土經驗”傾囊相授:“遇到巖層硬度突變,別急著提速,先觀察鉆頭反饋,就像開車遇到坑洼,得慢慢試探……”他們在施工現場手把手指導作業人員規范操作鉆機,將容易被忽視的技術細節一一梳理并指導整改。 回望十余載攻堅路,從老師傅布滿老繭卻穩如磐石的雙手,到青年骨干充滿朝氣與干勁的身影,取芯技術在一代又一代建設者手中不斷精進,而“干一行、愛一行、專一行、精一行”的工匠精神,也早已融入團隊血脈,成為攻堅克難、追求卓越的精神密碼,助力取芯團隊在一次次“突圍戰”中將大孔徑取芯成就推向新高度: 2007年,在小灣水電站右岸17號壩段,取出長度為15.6米的完整混凝土芯樣,成為“國內第一長芯”,并榮登“中國企業新紀錄”。 2010年12月,在向家壩水電站,取出17.3米完整碾壓混凝土芯樣,刷新了當時國內的取芯記錄。 2017年1月10日在黃登水電站再次鉆取長達24.6米芯樣,一舉打破國內碾壓混凝土芯樣紀錄。 2017年10月14日,在白鶴灘電站左岸壩頂墊座區成功鉆取出一根直徑為219毫米、長度為11.05米的混凝土芯樣,全壩采用低熱水泥混凝土的世界300米級高拱壩首根長芯樣誕生。 2018年11月1日,在引漢濟渭三河口水利樞紐大壩工程585米高程二級配碾壓區域成功獲取出一根直徑為219毫米、長22.6米碾壓混凝土長芯,成為當時已知國內同類壩型(碾壓混凝土雙曲拱壩)取出的“最長芯樣”。 2019年4月1日,在白鶴灘水電站左岸15號壩段成功取出直徑219毫米、長20.3米的低熱混凝土芯樣,創造出當時低熱混凝土芯樣世界記錄。 2019年10月17日,引漢濟渭三河口水利樞紐大壩工程成功取出一根直徑為219毫米、長25.2米碾壓混凝土長芯,芯樣表面光滑無斷痕、質地均勻密實、層間結合良好,刷新了國內碾壓混凝土雙曲拱壩世界第一的記錄。 2023年1月3日,在海南天角潭水利樞紐工程成功取出一根直徑為219毫米,長度為22.6米海南省最長碾壓混凝土長芯。 2023年4月12日,白鶴灘水電站取出36.74米低熱混凝土芯樣,芯樣直徑245毫米,從突破了白鶴灘大壩在2022年10月創造的34.86米世界最長低熱水泥混凝土芯樣,刷新世界新紀錄。 這一路征程,我們完成了從中國大孔徑取芯技術跟跑者到領跑者的華麗蛻變,成為世界水電建設領域的閃亮名片。每一次鉆機的轟鳴,都是取芯者向技術極限發起的沖鋒,每一段完整的芯樣,都是他們用智慧與汗水鐫刻的勛章。 而今,這支永不停歇的取芯隊伍依然步履鏗鏘,他們將繼續憑借專業、堅韌與創新的精神,在更多水電站建設中用精準的取芯技術為工程質量把關,以創新的力量推動行業發展。他們不僅守護著水利工程的百年安瀾,更致力于不斷創新發展大孔徑取芯技術,讓中國技術、中國標準閃耀世界舞臺,讓中國工匠的光芒照亮每一處需要匠心的地方,續寫更加輝煌壯麗的篇章。 |
|
|
【打印】 【關閉】 |